

各部門、車間持續深入開展節能降耗,通過加強工藝設備的精細化管控,拓寬降本增效工作思路,努力實現生產效益最大化。
聚丙烯裝置加強細節管控降低成本
渣裂溶脫車間聚丙烯裝置積極發動各班組職工排查裝置運行情況,對各項操作進行討論研究,積極采取精細管控措施,降低了生產加工成本。

調整包裝線操作
一是發揮電機變頻優勢,在確保裝置工藝穩定運行的前提下,精準控制各變頻開度,降低了用電消耗;二是根據峰谷用電時段標準,科學調整設備間斷啟停周期,調整后,日均減少電費805元左右;三是在保證包裝量符合要求的前提下,進一步優化了包裝環節操作,每卷膜可多包18袋,減少了包裝袋損耗。
異辛烷車間優化操作大幅降低能耗
異辛烷車間從優化工藝參數、調整現場操作、改造工藝流程三方面發力,實現裝置高效運行。

討論制定工藝優化方案
車間干部職工通過加強工藝參數控制,精細調控WSA裝置設備溫度、壓力等,有效降低了多臺設備變頻消耗,蒸汽及循環水用量也大幅下降,經初步核算,日降低費用近7000元。結合當前生產加工實際情況,經仔細核算后,停用了部分機泵、電加熱器,調整了VOCs稀釋風機變頻,月可節省電費45000多元。
車間還組織對兩個工藝流程進行了優化,通過改造異辛烷裝置冷凝水流程,實現每月降低電費3200多元,重油廠區凈化水輸送流程優化后,每天節省蒸汽32噸。
維修聯合車間精打細算變廢為寶
維修聯合車間利用班前班后會,強化職工節能降耗思想教育,引導職工樹立節約理念,立足工作實際,從小事做起,用實際行動踐行節能降耗。

修復舊閥門
通過將廢舊的配件、材料進行篩選、分類,凡是有利用價值的物資全部“物盡其用”,進一步提高了材料回收利用率。6月份以來,利舊鋼材2426米,利舊螺栓5600套,彎頭506個,舊鋁皮1736平方,舊鐵板30平方,大小頭34個,修復舊閥門368個,機泵檢修修復利舊機封86套,修復轉子、泵軸3套,壓縮機氣閥10個,換熱器檢修利舊封頭墊片120片,自制找漏工裝4套,節省維修費用約45萬元。
質檢部優化工作流程降低儀器使用費用
質檢部通過優化分析流程與設備使用,努力降低每一項化驗費用,推動節能降耗工作落地見效。

調整化驗分析頻次
一是優化分析項目頻次,降低設備能耗。質檢部與生產車間對接異構油相關分析情況,共同探討確定需要重點管控的關鍵項目,在此基礎上對密度、餾程等分析項的頻次進行優化,每周減少了14個分析項,降低了分析設備的運行能耗。
二是優化化驗設備使用,減少耗材損耗。通過對化驗分析設備使用情況開展全面排查,優化了耶拿紫外硫設備開機時間,大幅減少了耗材損耗。
深挖內潛,降本增效,各部門車間正在通過持續加強細節化管控,努力降低各項成本、費用,節省每一分支出,為生產經營向好發展盡心竭力。